在电子元器件封装、汽车零部件粘接等工业生产场景中,高粘度胶体(如环氧胶、硅胶、热熔胶等)的点胶作业一直是行业难题。这类胶体因粘度高(通常超过 10000cP)、流动性差,常规点胶设备常出现出胶不均、断胶、溢胶等问题,不仅影响产品质量,还会导致大量物料浪费和生产效率下降。面对这一痛点,久巨前推式点胶机能否打破僵局,保持稳定出胶?我们通过一组实测,得到了出人意料的结果。
本次实测选取了工业生产中常用的两种高粘度胶体:粘度 15000cP 的环氧灌封胶和粘度 20000cP 的导热硅胶,这两种胶体也是目前点胶作业中 “最难啃的骨头”。测试前,我们先对常规气动点胶机进行了对比测试,结果显示:在处理 15000cP 环氧胶时,气动点胶机出胶量波动幅度达 15%,且每点胶 20 次就会出现 1 次断胶;而面对 20000cP 导热硅胶时,更是直接出现 “卡胶” 现象,胶体无法顺畅挤出,测试仅进行 10 分钟便被迫中断。
随后,我们换上久巨前推式点胶机,按照相同的点胶参数(点胶压力 0.6MPa、点胶速度 5mm/s、点胶量 0.1ml / 点)开启测试。与常规设备不同的是,久巨前推式点胶机采用了 “螺旋推进式出胶结构”,而非传统的气动挤压式。在测试 15000cP 环氧胶时,设备启动后胶体瞬间被平稳推出,显微镜下观察到,每一点胶的胶量误差控制在 ±2% 以内,连续点胶 500 次后,出胶轨迹依然笔直均匀,未出现任何溢胶或断胶情况。 更令人意外的是处理 20000cP 导热硅胶时的表现。常规设备 “束手无策” 的高粘度胶体,在久巨前推式点胶机上却实现了 “丝滑出胶”。设备内置的伺服电机通过精准控制螺旋推杆的转速,将胶体以恒定的压力缓慢推出,避免了因压力骤增导致的胶体 “爆涌”;同时,机身配备的加热恒温模块,可将胶体温度稳定控制在 35℃左右,略微降低胶体粘度以提升流动性,却不会影响胶体的固化性能。连续测试 2 小时、点胶 1200 次后,胶量波动幅度仍保持在 ±3%,远优于行业 8% 的平均标准。 测试结束后,我们对实测数据进行了深度分析。久巨前推式点胶机之所以能突破高粘度胶体点胶瓶颈,核心在于两大技术创新:一是 “螺旋推进 + 伺服控制” 的出胶方式,相比气动设备,能提供更平稳、更精准的推力,避免压力波动导致的出胶不稳定;二是 “恒温调节 + 防堵设计”,通过温和加热降低胶体粘度,同时优化出胶通道结构,防止胶体在通道内堆积堵塞。
此次实测彻底打破了 “高粘度胶体无法稳定点胶” 的行业认知,久巨前推式点胶机的表现不仅解决了高粘度胶体点胶的核心痛点,更为电子、汽车、医疗等行业的精密制造提供了新的解决方案。对于需要处理高粘度胶体的企业来说,这样的设备或许能成为提升生产效率、降低成本的关键助力。